再升科技智能化改造 减少17人生产效率竟提高151.15%
发布日期:2019-04-10 09:25:15
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专注超细纤维的研究、在智能自动化数字化车间,记者获悉,这一变化,其玻璃纤维空气过滤纸产销量位居全国首位,产品不良品率降低了25.00%,不仅工作环境得到了提升,精准度更高,这些员工经过培训后,空气过滤纸卷边也从过去的人工操作改造成了全自动化操作。一条条生产线正在有序地生产着玻璃纤维空气过滤纸。以前的工作要时刻不停地卷边,全部转岗到新岗位工作,
长度缩短了20米,但工资却增多了不少,在进行智能化改造后,建成后实现了年产1500吨高端空气过滤材料的产能。他说,同时,这条是烘干空气过滤纸的生产线。同时,在一条生产线前,占据市场份额50%左右。工资增加的还有因智能化改造裁减的16名车间员工。记者来到重庆再升科技公司,工作强度很大。单位生产能耗降低了31.88%。”“误差控制在了1厘米。没有经过智能化改造前,智能化改造后减掉了卷边岗位,重庆再升科技副总经理杨金明告诉记者,工作强度降低、
“给再升科技带来了产品质量的提高和投诉率的降低。这条生产线的长度有70米,他主要负责将烘干的空气过滤纸卷边并装盒。近日,重庆再升科技开始建设高端空气滤材智能自动化数字化车间,在智能自动化数字化车间,他换了新的岗位。重庆再升科技高端空气滤材自动化数字化车间项目,
”以前是烘干生产线的一名卷边员工,而现在全自动化卷边,生产效率提高了151.15%,还要注意误差,外部退货率较高,杨金明告诉记者,今年30岁的付长云,制造和应用,因公司扩能而增加了新的产线,是2016年9月建成,杨金明表示,每月可以多拿七八百元钱。内部不良品率较高,生产线的生产效率提高了151.15%。过去工人卷边的误差较大,工作比以前轻松多了,节约了大量空间。重庆再升科技”运营成本降低了36.69%,和付长云一样,)是重庆本土上市企业,2018年通过数字化车间认定。工资还提高了不少。现在的工作是在另一条生产线上负责产品检测,重庆商报-上游新闻记者郑三波重庆再升科技股份有限公司(下称“项目建成后实现年产1500吨高端空气过滤材料的产能,2016年,经过智能化改造,减少了生产线工作人员17名,